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公开(公告)号:CN114657301A
公开(公告)日:2022-06-24
申请号:CN202210310736.3
申请日:2022-03-28
申请人: 山东莱钢永锋钢铁有限公司
摘要: 本发明涉及冶金企业高炉生产渣铁处理技术领域,且公开了一种处理铁水回流的装置改造方法,包括以下步骤:S1:利用工具对主沟和撇渣器内的残料进行清理;S2:扩大撇渣器主沟两边坑道的宽度,分别增加30‑32cm,增加深度18‑20cm;S3:根据具体尺寸,重新制作钢制大、小井过道模具;S4:安装钢制模具,将撇渣器位置下落10‑12cm。本发明保障铁水能够安全、顺利的通过,消除了铁水回灌的现象,而且避免铁水流入渣沟发生放炮隐患,减少了撇渣器小井墙体的冲击和侵蚀力度,杜绝了贮铁器局部烧穿引发的铁水泄漏事故。
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公开(公告)号:CN113385533A
公开(公告)日:2021-09-14
申请号:CN202110555487.X
申请日:2021-05-21
申请人: 山东莱钢永锋钢铁有限公司
IPC分类号: B21B1/16 , B21B37/74 , B21B45/02 , C21D8/06 , C21D8/08 , C22C38/02 , C22C38/04 , C22C38/12 , C22C38/60
摘要: 本发明公开了一种绿色小规格HRB500E钢筋控轧控冷生产方法,所述方法包括加热、轧制和冷却工序;所述加热工序中,均热温度为1090‑1150℃;所述轧制工序的开轧温度为970‑1030℃,进精轧温度为900‑980℃;所述冷却工序的上冷床温度为900‑980℃;当开轧温度为970‑1030℃时,轧制坯经连续轧制成中间产品,然后经水冷却,控制进精轧温度900‑980℃,再经过水冷,控制上冷床温度为900‑980℃;所述热轧带肋钢筋的显微组织主要为铁素体+珠光体,不存在淬硬层,屈服强度在520Mpa以上,强屈比达到要求的1.25标准值,时效后可以超过1.27,有足够余量。
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公开(公告)号:CN114807479A
公开(公告)日:2022-07-29
申请号:CN202210377771.7
申请日:2022-04-12
申请人: 山东莱钢永锋钢铁有限公司
IPC分类号: C21B7/14
摘要: 本发明涉及高炉主沟技术领域,且公开了一种延长高炉主沟检修周期的方法,包括以下步骤:S1:在主沟正常使用寿命的中期时间段,利用氧气烧开残铁眼,把主沟内的渣铁放净;S2:对主沟的两侧进行破碎、切割,将主沟两侧被铁水侵蚀的耐火材料进行切除,保留最底层200mm厚度的耐火材料;S3:对主沟的沟底进行破碎、切割,切除主沟沟底的沟面下被铁水侵蚀的耐火材料进行切除,切除100mm厚度的耐火材料,并把所有的散状料进行清理干净。本发明在保证安全生产的情况下降低了员工的劳动强度,减少了环境污染,提高了安全通铁量,提高了工序生产效率,节约了工序能耗的成本。
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公开(公告)号:CN114107782B
公开(公告)日:2022-05-27
申请号:CN202111368679.6
申请日:2021-11-18
申请人: 辽宁科技大学 , 山东莱钢永锋钢铁有限公司
IPC分类号: C22C33/06 , C22C38/02 , C22C38/04 , C22C38/12 , B22D11/16 , C21C7/00 , C21C7/068 , C21C7/10 , C21D8/06
摘要: 本发明属于冶金技术领域,特别涉及一种提高螺纹钢HRB400E屈服强度稳定性的方法,其特征在于,包括以下工艺步骤:(1)冶炼过程;(2)精炼过程;(3)连铸成连铸坯;(4)连铸坯混装;(5)热轧过程为四切分轧制,热轧轧制成带肋钢筋;(6)轧后钢筋进行穿水冷却,边部切分线穿水流量比中间切分线低30 m3/h;(7)冷床冷却至室温,获得成品HRB400E螺纹钢,其中上冷床温度为920±10℃。与现有技术相比,本发明的有益效果是:所制螺纹钢HRB400E具有良好的综合性能,其屈服强度、塑性、强屈比、超屈比均优于国标要求,尤其是屈服强度的稳定性显著提高,波动值小于40MPa,具有优异的服役安全性与可靠性。
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公开(公告)号:CN114107782A
公开(公告)日:2022-03-01
申请号:CN202111368679.6
申请日:2021-11-18
申请人: 辽宁科技大学 , 山东莱钢永锋钢铁有限公司
IPC分类号: C22C33/06 , C22C38/02 , C22C38/04 , C22C38/12 , B22D11/16 , C21C7/00 , C21C7/068 , C21C7/10 , C21D8/06
摘要: 本发明属于冶金技术领域,特别涉及一种提高螺纹钢HRB400E屈服强度稳定性的方法,其特征在于,包括以下工艺步骤:(1)冶炼过程;(2)精炼过程;(3)连铸成连铸坯;(4)连铸坯混装;(5)热轧过程为四切分轧制,热轧轧制成带肋钢筋;(6)轧后钢筋进行穿水冷却,边部切分线穿水流量比中间切分线低30 m3/h;(7)冷床冷却至室温,获得成品HRB400E螺纹钢,其中上冷床温度为920±10℃。与现有技术相比,本发明的有益效果是:所制螺纹钢HRB400E具有良好的综合性能,其屈服强度、塑性、强屈比、超屈比均优于国标要求,尤其是屈服强度的稳定性显著提高,波动值小于40MPa,具有优异的服役安全性与可靠性。
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公开(公告)号:CN114686750B
公开(公告)日:2023-07-25
申请号:CN202210349778.8
申请日:2022-04-02
申请人: 山东莱钢永锋钢铁有限公司
摘要: 本发明属于炼钢技术领域,具体涉及一种精准控制含钒钢种氮含量的生产方法,包括转炉、精炼、连铸工序;转炉工序中,根据转炉出钢碳含量不同,制定不同的脱氧剂加入标准;精炼工序中,固定精炼渣加入种类及数量,根据生产钢种是否配加硅锰球,采用不同的顶渣加入方式,顶渣加入量根据现场实际情况适当微调;精炼工序底吹控制采用氮氩切换方式,根据钢中氮含量控制目标不同,氮氩切换时间按4‑12分钟进行设定。通过合理控制转炉出钢脱氧工艺、精炼造渣工艺以及精炼底吹工艺,充分利用氮的固溶强化、细晶强化以及钒的析出强化作用,显著提高了钒钢的强化效果,在含钒钢中,大幅度减少了贵金属消耗,达到节约合金含量、降低成本的目的。
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公开(公告)号:CN115478121A
公开(公告)日:2022-12-16
申请号:CN202211190838.2
申请日:2022-09-28
申请人: 山东莱钢永锋钢铁有限公司
IPC分类号: C21B5/00
摘要: 本发明提出一种提高低挥发烟煤喷吹比例的生产方法,涉及高炉冶金喷煤技术领域,制定混合煤粉的喷吹方案,对喷煤系统的各种介质的压力和流量重新进行梳理、调整;对入库原煤成分进行对比分析,有大的波动及时调整圆盘下料口开度;对喷煤系统进行升级改造,抓煤机进行扩大,圆盘给料机进行整体升级改造;控制低挥发烟煤与无烟煤的配比结构调整,保持安全系数在可控范围内;本发明采用高比例低挥发烟煤与无烟煤的配比进行高炉喷吹,保证整个喷煤系统安全生产的情况下,制粉、喷吹稳定,保持炉况顺利,降低高炉喷煤成本,同时减少喷吹用无烟煤的使用,节约市场珍贵资源。
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公开(公告)号:CN109731932A
公开(公告)日:2019-05-10
申请号:CN201910024578.3
申请日:2019-01-10
申请人: 山东莱钢永锋钢铁有限公司
摘要: 本发明公开了一种钢筋防红锈方法,所述方法具体如下:步骤1:防红锈钢坯配料,所述钢坯组份包括C:0.20~0.25%,Si:0.35~0.65%,Mn:0.80~1.15%,P≤0.040%,S≤0.040%,余量为Fe和不可避免的杂质;步骤2:调整除磷机压力,设定为7MPa以上,确定钢坯除磷达到表层无氧化铁皮;步骤3:穿水器依次按照冷却喷嘴、水阻反吹、氮气吹扫和5m氮气保护进行布置;步骤4:吐丝温度按照760~780℃,吐丝后按照冷却强度由强至弱,在45s内降低至500℃以下。本发明的钢筋防红锈方法,在钢材表面或轧制工艺处理上,解决氧化层红锈问题,并有效实现钢材长期存放锈蚀问题。
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公开(公告)号:CN114807479B
公开(公告)日:2023-04-07
申请号:CN202210377771.7
申请日:2022-04-12
申请人: 山东莱钢永锋钢铁有限公司
IPC分类号: C21B7/14
摘要: 本发明涉及高炉主沟技术领域,且公开了一种延长高炉主沟检修周期的方法,包括以下步骤:S1:在主沟正常使用寿命的中期时间段,利用氧气烧开残铁眼,把主沟内的渣铁放净;S2:对主沟的两侧进行破碎、切割,将主沟两侧被铁水侵蚀的耐火材料进行切除,保留最底层200mm厚度的耐火材料;S3:对主沟的沟底进行破碎、切割,切除主沟沟底的沟面下被铁水侵蚀的耐火材料进行切除,切除100mm厚度的耐火材料,并把所有的散状料进行清理干净。本发明在保证安全生产的情况下降低了员工的劳动强度,减少了环境污染,提高了安全通铁量,提高了工序生产效率,节约了工序能耗的成本。
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公开(公告)号:CN115433794A
公开(公告)日:2022-12-06
申请号:CN202211189372.4
申请日:2022-09-28
申请人: 山东莱钢永锋钢铁有限公司
IPC分类号: C21B7/14
摘要: 本发明提出一种降低铁水侵蚀的处理方法,涉及高炉渣铁处理技术领域,本发明根据实际情况,对撇渣器进行升级改造;在高炉上设置双砂坝,不休风情况下能够更换损坏的砂坝;增加炉渣通过撇渣器的过滤区间,通过调整撇渣器的通道高度,浇筑时降低撇渣器的底层高度,增加主沟前后的落差,降低主沟贮铁液面高度,保障铁水能够安全、顺利的通过撇渣器,消除了铁水回灌降低了侵蚀严重的现象,避免烧坏铁口的安全隐患。
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