一种降低高炉出铁次数的方法

    公开(公告)号:CN112501369B

    公开(公告)日:2022-07-15

    申请号:CN202011315770.7

    申请日:2020-11-21

    Abstract: 本发明公开了一种降低高炉出铁次数的方法,其包括:通过打泥机往高炉的出铁口处打泥炮,再控制高炉闭口作业至少50分钟;炮泥的成分包含有Al2O3、SiO2、SiC和C,Al2O3的质量占比大于25%,SiO2的质量占比范围为25%‑30%,SiC的质量占比大于15%,C的质量占比范围为15%‑20%;通过开口机开启高炉的铁口,排出高炉中的铁水,且在第一出铁阶段,相邻两次排出铁水的间隔时间范围为70~90分钟,在第二出铁阶段,相邻两次排出铁水的间隔时间范围为80~100分钟,在第三出铁阶段,相邻两次排出铁水的间隔时间范围为90~110分钟,在第四出铁阶段,相邻两次排出铁水的间隔时间范围为100~120分钟,在第五出铁阶段,相邻两次排出铁水的间隔时间范围为110~130分钟。本发明不仅可以降低高炉的出铁次数,还可以降低炮泥消耗。

    一种高炉上料料序控制方法及系统

    公开(公告)号:CN107641671B

    公开(公告)日:2019-09-20

    申请号:CN201711040562.9

    申请日:2017-10-31

    Abstract: 本发明公开了一种高炉上料料序控制方法及系统,在高炉开始当前次冶炼之前,根据当前次冶炼所需的N种物料,从M个料仓中确定出所述N种物料在的P个料仓;根据当前次冶炼需N种物料的加入量,分别设置P个料仓的闸口开启延时、放料时长以及闸口开度;在当前次冶炼的过程中,控制N种物料的上料料序为:以当前次冶炼的开始时刻为起始进行延时计时,在延时计时到达P个料仓中的第i料仓的闸口开启延时的时刻,开启第i料仓的闸口至针对第i料仓设置的闸口开度,以向运输皮带投放第i料仓中的物料;在第i料仓的实际放料时长等于针对第i料仓设置的放料时长时关闭第i料仓的闸口。以解决了现有装料制度会造成炉内煤气分布不稳定的问题。

    一种高炉风口回旋区长度的确定方法

    公开(公告)号:CN118207372A

    公开(公告)日:2024-06-18

    申请号:CN202410009016.2

    申请日:2024-01-03

    Abstract: 本申请的实施例提供了一种高炉风口回旋区长度的确定方法,所述方法包括:在所述高炉直径的不同位置采集焦炭试样,得到多份焦炭试样,所述高炉直径的端点包括设定高炉风口;确定每份所述焦炭试样的采样位置与所述设定高炉风口之间的距离,得到多个距离数据;确定每份所述焦炭试样中焦炭粒度低于预设粒度的焦炭的占比,得到多个占比数据;基于所述多个距离数据和所述多个占比数据,确定与所述设定高炉风口对应的风口回旋区长度。本申请的实施例提供的技术方案能提高确定高炉风口回旋区长度的精准度。

    一种大型高炉金属化球配加控制方法

    公开(公告)号:CN114350864A

    公开(公告)日:2022-04-15

    申请号:CN202210011922.7

    申请日:2022-01-06

    Abstract: 一种大型高炉金属化球配加控制方法,所述方法包括步骤:获取金属化球矿指标;获取所述金属化球的冶金性能数据;对添加所述金属化球后的大型高炉进行实验室冶金性能测试;根据所述冶金性能数据和所述实验室冶金性能测试结果确定所述金属化球的配比量上限;确定所述大型高炉的料序位置;获取进入所述大型高炉的碱负荷控制标准和锌负荷控制标准;根据所述配比量上限、所述料序位置、所述碱负荷控制标准和所述锌负荷控制标准调整所述金属化球的团量。本申请在高炉配加金属化球期间,不仅实现了炉况长期稳定顺行,提升了入炉综合品味的同时提高了铁水产量,还实现了钢铁企业固废消纳的内循环,极大的改善环境。

    一种送风恢复方法
    18.
    发明授权

    公开(公告)号:CN109628670B

    公开(公告)日:2020-12-11

    申请号:CN201811573210.4

    申请日:2018-12-21

    Abstract: 本发明公开了一种送风恢复方法,其主要针对的是超大型高炉在重负荷(焦炭负荷大于5.50)、大煤比(煤比高于195kg/t)冶炼条件下停风后的炉况快速恢复。本方法旨在通过控制疏导所述超大型高炉的边缘煤气,同时增强所述超大型高炉的中心煤气开度,优化送风恢复过程中加风参数,控制停风乱料,以及对超大型高炉进行停风、送风的停压控制,来缩短恢复时间,避免炉况波动引起的产量损失并快速全风达产。本方法能够有效降低超大型高炉的送风恢复时间,提高高炉生产效率、降低冶炼成本。本方法适合在重负荷冶炼的超大型高炉上使用。

    一种送风恢复方法
    19.
    发明公开

    公开(公告)号:CN109628670A

    公开(公告)日:2019-04-16

    申请号:CN201811573210.4

    申请日:2018-12-21

    Abstract: 本发明公开了一种送风恢复方法,其主要针对的是超大型高炉在重负荷(焦炭负荷大于5.50)、大煤比(煤比高于195kg/t)冶炼条件下停风后的炉况快速恢复。本方法旨在通过控制疏导所述超大型高炉的边缘煤气,同时增强所述超大型高炉的中心煤气开度,优化送风恢复过程中加风参数,控制停风乱料,以及对超大型高炉进行停风、送风的停压控制,来缩短恢复时间,避免炉况波动引起的产量损失并快速全风达产。本方法能够有效降低超大型高炉的送风恢复时间,提高高炉生产效率、降低冶炼成本。本方法适合在重负荷冶炼的超大型高炉上使用。

    一种高炉上料料序控制方法及系统

    公开(公告)号:CN107641671A

    公开(公告)日:2018-01-30

    申请号:CN201711040562.9

    申请日:2017-10-31

    Abstract: 本发明公开了一种高炉上料料序控制方法及系统,在高炉开始当前次冶炼之前,根据当前次冶炼所需的N种物料,从M个料仓中确定出所述N种物料在的P个料仓;根据当前次冶炼需N种物料的加入量,分别设置P个料仓的闸口开启延时、放料时长以及闸口开度;在当前次冶炼的过程中,控制N种物料的上料料序为:以当前次冶炼的开始时刻为起始进行延时计时,在延时计时到达P个料仓中的第i料仓的闸口开启延时的时刻,开启第i料仓的闸口至针对第i料仓设置的闸口开度,以向运输皮带投放第i料仓中的物料;在第i料仓的实际放料时长等于针对第i料仓设置的放料时长时关闭第i料仓的闸口。以解决了现有装料制度会造成炉内煤气分布不稳定的问题。

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