一种大铝锭脱模专用吊耳

    公开(公告)号:CN217990914U

    公开(公告)日:2022-12-09

    申请号:CN202222108323.5

    申请日:2022-08-11

    IPC分类号: B22D29/04 B66C1/10

    摘要: 本实用新型涉及一种大铝锭脱模专用吊耳,包括定位块和吊柱,其中吊柱上端与定位块下侧中部连接,且所述定位块位于吊柱前侧的部位形成吊装部,所述定位块位于吊柱后侧的部分形成卡合部,使用时所述卡合部下侧与模具上沿紧贴,所述吊柱后侧与模具内壁紧贴,所述吊柱下部设有卡钩腿,且所述卡钩腿下端前侧设有卡钩,所述卡钩腿和卡钩两侧均为斜面,且使用时所述卡钩腿位于铝液中。本实用新型操作简单方便且更为安全,提高了大铝锭的脱模效率。

    一种高纯铝稀土中间合金的制备方法

    公开(公告)号:CN112391545A

    公开(公告)日:2021-02-23

    申请号:CN202011160802.0

    申请日:2020-10-27

    IPC分类号: C22C1/03 C22C1/02 C22C21/00

    摘要: 一种高纯铝稀土中间合金的制备方法。一种高纯铝稀土中间合金的制备方法,包括:(1)原料选取:按照成分配比选取和称量铝锭和混合稀土金属;(2)熔炼:将铝锭进行加温熔化,升温至800‑900℃后,加入混合稀土金属,熔融后进行充分搅拌,保持熔体温度在800‑900℃,保温60‑100min;(3)精炼:进行氩气精炼15‑20min,精炼完毕后静置3‑5min后,去除熔体表面浮渣;(4)浇注:将步骤(3)处理后的熔体进行浇注,浇注过程中保持熔体温度在800‑880℃。本发明所述的一种高纯铝稀土中间合金的制备方法,通过中频感应炉生产,进行高温处理,熔体合金化程度较好,同时中频感应磁场对熔体具有磁搅拌作用,稀土元素La和Ce的均匀性较好,并采用特殊的炉内精炼处理,熔体净化程度较好。

    一种ZLD102铝合金的生产工艺

    公开(公告)号:CN106676296A

    公开(公告)日:2017-05-17

    申请号:CN201611245572.1

    申请日:2016-12-29

    IPC分类号: C22C1/02 C22C21/04

    CPC分类号: C22C1/026 C22C21/04

    摘要: 本发明公开一种ZLD102铝合金的生产工艺,步骤如下:首先将铝锭加入电阻炉内,升温熔化,待熔体温度达到900℃以上将工业硅加入炉内,待硅熔化后,检测化学成分符合以下标准:Fe≤0.1%、Si 10‑13%、Mg≤0.1%、Cu≤0.3%、Mn≤0.5%、Zn≤0.1%;接着将熔体温度控制在710~720℃,加入精炼剂精炼,精炼剂用量3kg/吨,精炼时间10‑20分钟;精炼后扒除表面渣,加入铝锶合金进行变质处理,控制最终产品中锶含量在0.015~0.03wt%,变质处理温度700~720℃;最后浇铸。本发明的生产工艺很好的解决目前ZLD102铝合金物理性能低、后续加工不理想的状态。

    一种三层液电解槽更换电极的方法

    公开(公告)号:CN113293410B

    公开(公告)日:2022-12-27

    申请号:CN202110446544.0

    申请日:2021-04-25

    IPC分类号: C25C3/12 G01N27/26

    摘要: 本发明为一种三层液电解槽更换电极的方法。一种三层液电解槽更换电极的方法,所述的方法为:确定三层液电解槽中电极导电最差的电极后,更换新电极,对新电极进行数据监测;其中,所述的更换电极过程中不断电。本发明所述的一种三层液电解槽更换电极的方法,根据每日每台三层液电解槽的极液压降、等距离压降测量数据,以达到分析电极电流变化情况,根据数据评估,对各项参数不满足工艺条件的电极卸下,安装新的导电情况好的电极,进行电极更换;整个更换过程不断电,达到降低吨铝电单耗成本的效果。

    一种三层液电解槽更换电极的方法

    公开(公告)号:CN113293410A

    公开(公告)日:2021-08-24

    申请号:CN202110446544.0

    申请日:2021-04-25

    IPC分类号: C25C3/12 G01N27/26

    摘要: 本发明为一种三层液电解槽更换电极的方法。一种三层液电解槽更换电极的方法,所述的方法为:确定三层液电解槽中电极导电最差的电极后,更换新电极,对新电极进行数据监测;其中,所述的更换电极过程中不断电。本发明所述的一种三层液电解槽更换电极的方法,根据每日每台三层液电解槽的极液压降、等距离压降测量数据,以达到分析电极电流变化情况,根据数据评估,对各项参数不满足工艺条件的电极卸下,安装新的导电情况好的电极,进行电极更换;整个更换过程不断电,达到降低吨铝电单耗成本的效果。