一种300t转炉低氧控制方法

    公开(公告)号:CN109136454A

    公开(公告)日:2019-01-04

    申请号:CN201811172759.2

    申请日:2018-10-09

    IPC分类号: C21C5/35

    CPC分类号: C21C5/35

    摘要: 本发明公开了一种300t转炉低氧控制方法,所述方法包括:降低吹炼过程枪位;控制动态过程矿石的加入量;延长终点降枪时间;通过对所述吹炼过程枪位、动态过程矿石加入量和终点降枪时间的控制,保证转炉得到的终渣TFe≤17%;对所述终渣进行倒渣、溅渣操作;控制所述溅渣时间,降低终点钢水含氧量。解决了现有技术中由于转炉底吹复通效果差,转炉碳氧积高,导致转炉终点氧含量高的技术问题。达到了通过控制各参数实现底吹眼全炉役可视化,增强底吹搅拌效果,优化冶金动力学条件,实现转炉低氧控制,降低钢水中的含氧量,从而提高钢水洁净度,提高终钢质量、降低生产成本的技术效果。

    一种半钢冶炼方法
    3.
    发明公开

    公开(公告)号:CN107723577A

    公开(公告)日:2018-02-23

    申请号:CN201710827692.0

    申请日:2017-09-14

    IPC分类号: C22C33/04 C21C5/28

    CPC分类号: C22C33/04 C21C5/28

    摘要: 本发明公开了一种半钢冶炼方法,应用于转炉炼钢技术领域,该方法包括:将增碳剂从炼钢厂地下料仓通过皮带运送至中位合金仓中;将经过半钢冶炼形成的钢水出钢至半钢包中;启动中位合金仓对应的合金电振,以从中位合金仓中备料增碳剂至合金称量斗,基于合金秤量斗称取当前次出钢所需剂量;在出钢至半钢包中的钢水量达到预定出钢量时,向半钢包内加入当前次出钢所需剂量的增碳剂。本发明解决了转炉生产出的半钢成品的碳含量比较低的技术问题。实现了增加了半钢中的碳含量。增碳剂加入方式简单、增碳剂熔化迅速,不需要额外的实施设备。

    高氮马口铁的生产方法
    4.
    发明授权

    公开(公告)号:CN110093473B

    公开(公告)日:2021-01-26

    申请号:CN201910215593.6

    申请日:2019-03-21

    IPC分类号: C21C5/34 C21C7/072

    摘要: 本发明属于炼钢生产技术领域,尤其涉及一种高氮马口铁的生产方法。该生产方法包括:步骤1):将废钢、铁水装入到转炉内;步骤2):在转炉内,根据入炉废钢、铁水重量、成分,计算机模型对供氧吹炼的参数进行计算,并进行吹炼;步骤3):吹炼结束后,控制转炉吹炼结束时钢水温度在要为1660‑1680℃范围;并测试钢水成分;步骤4):根据获得的钢水成分,调整钢水中的合金成分;步骤5):钢水中的合金成分调整完毕后,出钢。本发明的一种高氮马口铁的生产方法,通过对供氧吹炼中的底吹介质、底吹强度以及供氧强度的参数进行设定,从而能提高高氮马口铁终点命中率,解决了传统转炉冶炼工艺钢水氮含量难以达到目标含量要求的问题。

    一种控制全三脱工艺中半钢冒烟的方法

    公开(公告)号:CN109504818A

    公开(公告)日:2019-03-22

    申请号:CN201811591288.9

    申请日:2018-12-20

    IPC分类号: C21C7/00

    摘要: 本发明属于炼钢技术领域,公开了一种控制全三脱工艺中半钢冒烟的方法,包括:在半钢出钢过程中向铁水中加入覆盖剂,在出钢温度下迅速融化形成液态渣膜,覆盖在所述铁水表面;其中,所述覆盖剂的组分按照质量百分比,由75~95%的氧化钙以及氟化钙和不可避免的杂质组成。本发明提出的控制全三脱工艺中半钢冒烟的方法通过在转炉全三脱工艺中,转炉脱磷后半钢出钢过程中,加入覆盖剂使其在铁水温度下迅若南瓜花在铁水表面形成一层液态渣膜隔绝空气和热量散失,从而避免冒烟的同时还能够控制迅速失温,保证产品质量。

    一种脱磷耳轴套钢的吹洗方法

    公开(公告)号:CN110117690A

    公开(公告)日:2019-08-13

    申请号:CN201910501008.9

    申请日:2019-06-11

    IPC分类号: C21C5/46

    摘要: 本发明涉及转炉冶炼技术领域,特别涉及一种脱磷耳轴套钢的吹洗方法,包括:采用六孔氧枪喷头对转炉耳轴套钢进行吹洗;控制总吹洗时间为2-4min,所述耳轴套钢厚度为1000-1500mm;控制吹洗枪位范围为4.0m-5.5m。本发明提供的脱磷耳轴套钢的吹洗方法,采用六孔氧枪喷头对转炉耳轴套钢进行吹洗;控制总吹洗时间为2-4min,所述耳轴套钢厚度为1000-1500mm;控制吹洗枪位范围为4.0m-5.5m。通过上述方案及工艺参数的设定,能够对脱磷耳轴套钢进行有效吹洗,防止脱磷耳轴套钢堆积,避免对脱磷炉的生产造成影响。