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公开(公告)号:CN111500808B
公开(公告)日:2021-10-12
申请号:CN202010192450.0
申请日:2020-03-18
申请人: 唐山钢铁集团有限责任公司 , 河钢股份有限公司唐山分公司
摘要: 本发明涉及一种判断冷却壁综合导热性能的方法,属于高炉炼铁技术领域。技术方案是:将冷却壁放在热水中进行水浴加热,同时对冷却壁通水冷却,分别检测冷却壁总冷却水量、冷却水进水温度及冷却壁壁体温度;通过计算冷却壁壁体温度(T1)与冷却壁进水温度(T2)之间的温差,来判断冷却壁的综合导热性能。本发明可有效判断高炉冷却壁的综合导热性能,填补了行业内对冷却壁综合导热性能判断的空白,对高炉长寿、高炉操作及高炉技术指标的提升都有重要意义。
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公开(公告)号:CN113201609A
公开(公告)日:2021-08-03
申请号:CN202110303716.9
申请日:2021-03-22
申请人: 唐山钢铁集团有限责任公司 , 北京科技大学 , 河钢股份有限公司唐山分公司
摘要: 本发明涉及一种高炉喷煤量精准自动控制方法,属于高炉炼铁技术领域。本发明的技术方案是:将模糊数学与神经网络结合,研究总结出喷煤过程中各个参数对喷煤量影响的数学模型;将研究总结的数学模型输入施耐德MP7工控软件,在线对喷煤软件进行调试,找出软件的缺陷性和不兼容性并加以修改,以便修改参数使软件适应不同的工况状态;喷煤软件读取各参数数学模型;喷煤软件读取高炉喷煤现场数据;软件界面显示喷煤量计算结果。本发明的有益效果是:基于模糊逻辑与神经网络相结合的数学模型,以具有良好开放性的施耐德MP7工控软件作为平台,达到对高炉喷煤量进行智能调控的目的。
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公开(公告)号:CN112176142A
公开(公告)日:2021-01-05
申请号:CN202010948022.6
申请日:2020-09-10
申请人: 唐山钢铁集团有限责任公司 , 河钢股份有限公司唐山分公司
IPC分类号: C21B7/20
摘要: 一种大中型高炉由中心加焦转换为无中心加焦的操作方法,属于高炉炼铁操作技术领域。技术方案包括如下工序:(1)休风:降低焦炭负荷,然后加入休风料进行休风操作,休风结束时料线降至正常料线以下4.0~6.0m;(2)调整风口:确定取消中心加焦后的高炉送风比,根据高炉送风比计算得出高炉送风风量,控制鼓风动能在75‑160kw,据此确定高炉风口送风面积、风口直径;(3)装料:采用无中心加焦装料制度进行赶料线操作;(4)复风,采用无中心加焦装料制度装料。适用于有效容积≥1500m3的大中型高炉,利用短期休风,在静态下,由中心加焦装料制度转换为无中心加焦装料制度,可大大降低料制调整的难度,稳步实现两种制度的平稳、顺利转换。
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公开(公告)号:CN111500808A
公开(公告)日:2020-08-07
申请号:CN202010192450.0
申请日:2020-03-18
申请人: 唐山钢铁集团有限责任公司 , 河钢股份有限公司唐山分公司
摘要: 本发明涉及一种判断冷却壁综合导热性能的方法,属于高炉炼铁技术领域。技术方案是:将冷却壁放在热水中进行水浴加热,同时对冷却壁通水冷却,分别检测冷却壁总冷却水量、冷却水进水温度及冷却壁壁体温度;通过计算冷却壁壁体温度(T1)与冷却壁进水温度(T2)之间的温差,来判断冷却壁的综合导热性能。本发明可有效判断高炉冷却壁的综合导热性能,填补了行业内对冷却壁综合导热性能判断的空白,对高炉长寿、高炉操作及高炉技术指标的提升都有重要意义。
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公开(公告)号:CN106929632A
公开(公告)日:2017-07-07
申请号:CN201710031680.7
申请日:2017-01-17
申请人: 唐山钢铁集团有限责任公司 , 河钢股份有限公司唐山分公司
摘要: 本发明公开了一种LF精炼SPHC低碳低硅冷轧钢提高硅命中率的方法,所述LF精炼过程中:浇余回收量控制在3000~6000kg,精炼过程再补加渣料3~5kg/t钢;炉渣碱度控制在10~18;脱硫过程,控制硫含量到0.008wt%~0.009wt%;采用钙铝复合脱氧剂和铝线脱除钢水与渣中的氧,将炉渣中FeO+MnO降低至1.0wt%及以下;LF精炼前期Als控制在100~200ppm,中期脱硫时Als控制为200~300ppm,后期Als控制为170~220ppm;在脱硫完成以后氩气搅拌的流量50~200NL/min;钢水浇注过程中包内有碱性覆盖剂覆盖。本方法有效地提升了精炼SPHC低碳低硅冷轧钢硅的命中率,保证了100%炼成率,较好的满足了冷轧用钢的要求;过程Als做到可控,减少了铝耗,降低了炼钢质量成本;提高了冷轧钢深冲、镀锌、彩涂性能,提高了冷轧钢产品质量。
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公开(公告)号:CN114891999B
公开(公告)日:2024-06-28
申请号:CN202210530658.8
申请日:2022-05-16
申请人: 唐山钢铁集团有限责任公司 , 河钢乐亭钢铁有限公司 , 河钢股份有限公司唐山分公司
摘要: 一种带式焙烧机生产碱性球团的配矿方法,属于球团生产技术领域,步骤包括:①对铁精粉进行预配矿,经烘干、高压辊磨工艺处理后,确保预配矿后的铁精粉‑200目粒级比例≥80wt%、磁性铁精粉比例≥80%;②将混合铁精粉与熔剂、粘结剂、除尘灰进行配料,产生造球混合料;造球混合料中SiO2≤4.5wt%、TiO2≤1.0wt%、S≤0.10wt%、Na2O+K2O≤0.20wt%,MgO/SiO2为0.35~0.55,碱度为0.80~1.20。本发明为带式焙烧机顺利生产碱性球团创造有利条件,所产成品碱性球团冶金性能良好。
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公开(公告)号:CN117487980A
公开(公告)日:2024-02-02
申请号:CN202311775068.2
申请日:2023-12-22
申请人: 唐山钢铁集团有限责任公司 , 河钢乐亭钢铁有限公司 , 河钢股份有限公司唐山分公司
摘要: 本发明公开了一种高炉全焦、全开风口快速开炉方法,包括装料步骤和送风开炉步骤;装料步骤:炉缸上沿至炉底全部装净焦;炉缸上沿至炉腰上沿为空焦Ⅰ,炉腰上沿至炉身1/5~1/4处为空焦Ⅱ,空焦Ⅱ以上为正常负荷料;正常负荷料装至料线处;开炉焦炭全部采用优质干熄焦,其水分值<1.0%,2000m3级以下高炉,控制其M10<6.5%、CSR>60%,2000m3级及以上高炉,控制其M10<6.0%、CSR>65%;本方法采用焦炭代替枕木填充炉缸,简化了装料程序,避免了林木资源浪费;采用全开风口送风,避免加风过程中的捅风口作业,有利于快速加风。可实现24~48h全风作业,提高开炉达产进程,工艺简单、效果显著。
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公开(公告)号:CN114891999A
公开(公告)日:2022-08-12
申请号:CN202210530658.8
申请日:2022-05-16
申请人: 唐山钢铁集团有限责任公司 , 河钢乐亭钢铁有限公司 , 河钢股份有限公司唐山分公司
摘要: 一种带式焙烧机生产碱性球团的配矿方法,属于球团生产技术领域,步骤包括:①对铁精粉进行预配矿,经烘干、高压辊磨工艺处理后,确保预配矿后的铁精粉‑200目粒级比例≥80wt%、磁性铁精粉比例≥80%;②将混合铁精粉与熔剂、粘结剂、除尘灰进行配料,产生造球混合料;造球混合料中SiO2≤4.5wt%、TiO2≤1.0wt%、S≤0.10wt%、Na2O+K2O≤0.20wt%,MgO/SiO2为0.35~0.55,碱度为0.80~1.20。本发明为带式焙烧机顺利生产碱性球团创造有利条件,所产成品碱性球团冶金性能良好。
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公开(公告)号:CN109266800A
公开(公告)日:2019-01-25
申请号:CN201811331442.9
申请日:2018-11-09
申请人: 唐山钢铁集团有限责任公司 , 河钢股份有限公司唐山分公司
IPC分类号: C21B7/06
摘要: 本发明公开了一种高炉炉缸砌体中炭砖与陶瓷内衬的厚度设计方法,其工艺为:当炭砖厚度L1为已知时,则陶瓷内衬厚度L2采用式(Ⅰ)计算:L2≤((T2-T1)/Q-L1/λ1)*λ2(Ⅰ);当陶瓷内衬厚度L2为已知时,则炭砖厚度L1采用式(Ⅱ)计算:L1≤((T2-T1)/Q-L2/λ2)*λ1(Ⅱ);所述式(Ⅰ)或式(Ⅱ)中:Q:为炉缸初期热流强度,kcal·(m2·h)-1;L1:为炭砖厚度,m;L2:为陶瓷内衬厚度,m;λ1:为炭砖导热系数,w·(m·k)-1;λ2:为陶瓷内衬导热系数,w·(m·k)-1;T1:为炭砖冷面温度,℃;T2:为陶瓷砌体热面温度,取铁水凝固温度,℃。本方法建立在理论计算的基础上,使炉缸耐材砌体设计更科学、更合理、更量化,避免了设计的盲目性;可确保炉缸砌体具有较好的综合导热性,有利炉缸长寿,同时也有利于避免耐材浪费,维持合理炉缸内型。
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公开(公告)号:CN117701794A
公开(公告)日:2024-03-15
申请号:CN202311594326.7
申请日:2023-11-27
申请人: 唐山钢铁集团有限责任公司 , 河钢乐亭钢铁有限公司 , 河钢股份有限公司唐山分公司
IPC分类号: C21B5/00
摘要: 本发明公开了一种高炉配加废钢进行开炉的方法,在开炉负荷料矿批中配加废钢,与矿石一同入炉;开炉吨铁废钢比控制在0.05~0.20t/t;开炉风量加至全风风量的80%以上、炉前渣铁排放正常后,逐步降低入炉废钢比;配加废钢后,入炉料的吨铁锌负荷控制≤300g/t。本方法在开炉负荷料矿批中配加部分废钢,在软熔带生成阶段,因废钢的熔化温度高于矿石的软熔温度,废钢在软熔带中会起到骨架作用,改善软熔带的透气性,可降低软熔带及全炉压差,有利开炉加风,加速开炉进程。同时加入废钢开炉,降低了开炉渣铁比,有利快速提高炉缸热量,改善炉前渣铁排放条件。本方法是对传统开炉工艺的变革,具有工艺简单、效果显著的特点,有助高炉快速开炉,顺利达产。
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