一种610MPa高强度高韧性厚钢板制备方法

    公开(公告)号:CN102181784A

    公开(公告)日:2011-09-14

    申请号:CN201110079823.4

    申请日:2011-03-31

    申请人: 首钢总公司

    IPC分类号: C22C38/16 B21B37/00

    摘要: 一种610MPa高强度高韧性厚钢板制备方法,其化学成分按重量百分数为:C:0.03~0.10%,Si:0.10~0.50%,Mn:1.00~1.80%,Ti:0.010~0.030%,Nb:0.02~0.09%,Cu:0.10~0.50%,Ni:0.15~0.60%,Mo:0.15~0.60%,余量为Fe。本发明采用控轧控冷工艺控制技术,优点在于采用低碳成分,利用Mo、Ni等元素提高淬火性,Nb、V、Ti等元素细化晶粒,经本发明生产的钢板较同等级钢板综合力学性能大幅改善:轧态钢板抗拉强度≥610MPa,屈服强度≥490MPa,延伸率≥19%,钢板厚度1/4处-60℃低温冲击功均值≥200J,钢板厚度1/2处-60℃低温冲击功均值≥100J,制备钢板厚度50~60mm,钢板焊接适应性良好,微观组织为板条、粒状贝氏体和少量铁素体。

    一种610MPa高强度高韧性厚钢板制备方法

    公开(公告)号:CN102181784B

    公开(公告)日:2012-07-25

    申请号:CN201110079823.4

    申请日:2011-03-31

    申请人: 首钢总公司

    IPC分类号: C22C38/16 B21B37/00

    摘要: 一种610MPa高强度高韧性厚钢板制备方法,其化学成分按重量百分数为:C:0.03~0.10%,Si:0.10~0.50%,Mn:1.00~1.80%,Ti:0.010~0.030%,Nb:0.02~0.09%,Cu:0.10~0.50%,Ni:0.15~0.60%,Mo:0.15~0.60%,余量为Fe。本发明采用控轧控冷工艺控制技术,优点在于采用低碳成分,利用Mo、Ni等元素提高淬火性,Nb、V、Ti等元素细化晶粒,经本发明生产的钢板较同等级钢板综合力学性能大幅改善:轧态钢板抗拉强度≥610MPa,屈服强度≥490MPa,延伸率≥19%,钢板厚度1/4处-60℃低温冲击功均值≥200J,钢板厚度1/2处-60℃低温冲击功均值≥100J,制备钢板厚度50~60mm,钢板焊接适应性良好,微观组织为板条、粒状贝氏体和少量铁素体。

    一种用于超低碳钢生产的钢包精炼炉控碳深脱硫方法

    公开(公告)号:CN101323896B

    公开(公告)日:2010-09-22

    申请号:CN200810117519.2

    申请日:2008-07-31

    申请人: 首钢总公司

    IPC分类号: C21C7/064 C21C7/076

    CPC分类号: Y02P10/242

    摘要: 一种用于超低碳钢生产的钢包精炼炉控碳深脱硫方法。属于钢包精炼技术领域。工艺为:控制转炉下渣量,渣厚30-60mm;钢水到LF炉温度1590-1640℃,钢中[Al]=0.05-0.09%;加入高碱度精炼渣6-12公斤/吨和Al粒0.4-1.0公斤/吨;快速深脱硫精炼处理过程中控制底吹氩气流量,在未下电极的情况下,采用大氩气流量6-8NL/(min·t)先化渣,渣化好后,下电极控制氩气流量4.8-6NL/(min·t),控制过程钢水增C;精炼结束要求钢渣氧化性(FeO+MnO)≤1.0%,碱度重量百分比(CaO)/(SiO2)=5.5-8.0。优点:解决了LF炉精炼过程中的增C问题,C增量重量百分数控制在0.015%以内;实现快速深脱硫,脱后的硫含量[S]≤0.0010%;缩短LF炉冶炼周期。

    一种转炉炼钢终渣改质剂及其使用方法

    公开(公告)号:CN101481747A

    公开(公告)日:2009-07-15

    申请号:CN200810238941.3

    申请日:2008-12-05

    申请人: 首钢总公司

    IPC分类号: C21C5/36

    摘要: 一种转炉出钢下渣用炉渣改质剂及其使用方法,属于炼钢技术领域。改质剂组成质量百分数为CaO:80~90%,CaF2:10-20%,Al2O3:0~3%,SiO2:0~9%,MgO:0~2%,S:0~0.025%,P2O5:0-0.1%;改质剂的原料组成质量百分数为:活性石灰:80-90%,精品萤石:10-20%。在转炉出钢前加入到钢包底部,加入量为4-8kg/t钢,转炉出钢完毕在渣面加铝粒,加入量为3-9kg/t钢。优点在于,不会造成小钢包(比如100t钢包)溢钢,且在出钢钢流的强烈冲击情况下,渣料能够充分熔化,改质完毕钢包顶渣的碱度大幅度提高,渣中的FeO+MnO含量降到2%以下。

    一种用于超低碳钢生产的钢包精炼炉控碳深脱硫方法

    公开(公告)号:CN101323896A

    公开(公告)日:2008-12-17

    申请号:CN200810117519.2

    申请日:2008-07-31

    申请人: 首钢总公司

    IPC分类号: C21C7/064 C21C7/076

    CPC分类号: Y02P10/242

    摘要: 一种用于超低碳钢生产的钢包精炼炉控碳深脱硫方法。属于钢包精炼技术领域。工艺为:控制转炉下渣量,渣厚30-60mm;钢水到LF炉温度1590-1640℃,钢中[Al]=0.05-0.09%;加入高碱度精炼渣6-12公斤/吨和Al粒0.4-1.0公斤/吨;快速深脱硫精炼处理过程中控制底吹氩气流量,在未下电极的情况下,采用大氩气流量6-8NL/(min·t)先化渣,渣化好后,下电极控制氩气流量4.8-6NL/(min·t),控制过程钢水增C;精炼结束要求钢渣氧化性(FeO+MnO)≤1.0%,碱度重量百分比(CaO)/(SiO2)=5.5-8.0。优点:解决了LF炉精炼过程中的增C问题,C增量重量百分数控制在0.015%以内;实现快速深脱硫,脱后的硫含量[S]≤0.0010%;缩短LF炉冶炼周期。