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公开(公告)号:CN101306499B
公开(公告)日:2010-06-09
申请号:CN200810115384.6
申请日:2008-06-23
申请人: 秦皇岛首秦金属材料有限公司 , 首钢总公司
发明人: 何元春 , 杨春卫 , 刘印良 , 吴光蜀 , 周金明 , 张炜星 , 许晓东 , 白学军 , 沈一平 , 王东柱 , 王森 , 孙硕猛 , 石磊 , 杨建平 , 朱志远 , 霍常浩 , 沈开照 , 王立坚 , 刘晓辉 , 田士平 , 隋鹤龙 , 麻庆申 , 姜中行
摘要: 一种高炉炉壳用钢板的生产方法,属于中厚钢板生产技术领域。生产工艺为:钢水经转炉冶炼、LF、RH炉处理后,通过浇铸得到质量合格的250mm连铸坯,然后将连铸坯加热至1150~1300℃,在炉时间200-300min,出炉后经高压水除鳞,进入4300mm轧机进行轧制,钢板轧后水冷,终冷温度为670~720℃,水冷后的钢板下线堆36~48小时后进行正火处理,正火温度890~930℃,冷却方式为空冷。优点在于,钢板成材率较高,降低了生产成本,工艺流程简单。
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公开(公告)号:CN101306499A
公开(公告)日:2008-11-19
申请号:CN200810115384.6
申请日:2008-06-23
申请人: 秦皇岛首秦金属材料有限公司 , 首钢总公司
发明人: 何元春 , 杨春卫 , 刘印良 , 吴光蜀 , 周金明 , 张炜星 , 许晓东 , 白学军 , 沈一平 , 王东柱 , 王森 , 孙硕猛 , 石磊 , 杨建平 , 朱志远 , 霍常浩 , 沈开照 , 王立坚 , 刘晓辉 , 田士平 , 隋鹤龙 , 麻庆申 , 姜中行
摘要: 一种高炉炉壳用钢板的生产方法,属于中厚钢板生产技术领域。生产工艺为:钢水经转炉冶炼、LF、RH炉处理后,通过浇铸得到质量合格的250mm连铸坯,然后将连铸坯加热至1150~1300℃,在炉时间200-300min,出炉后经高压水除鳞,进入4300mm轧机进行轧制,钢板轧后水冷,终冷温度为670~720℃,水冷后的钢板下线堆36~48小时后进行正火处理,正火温度890~930℃,冷却方式为空冷。优点在于,钢板成材率较高,降低了生产成本,工艺流程简单。
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公开(公告)号:CN101307376A
公开(公告)日:2008-11-19
申请号:CN200810115383.1
申请日:2008-06-23
申请人: 秦皇岛首秦金属材料有限公司 , 首钢总公司
CPC分类号: Y02P10/242
摘要: 一种喷镁脱硫用二元合成渣及使用方法,属于炼钢的铁水预处理技术领域。合成渣成分为:MgO%:5-8%,CaO%:70-75%,SiO2:0-3%,CaF:5-8%,S≤0.05%,均为重量百分数;粒度:5~10mm。使用方法是:先在包底加入二元合成渣,利用出铁时的冲击动能化渣对铁水进行预脱硫,再进行喷吹钝化镁进行深脱硫,在喷镁完成后,将脱硫渣基本扒净。优点在于,保证入炉铁水硫含量达到0.003%以下,提高铁水脱硫率,同时有利于进行喷镁后的扒渣操作,保证铁水进行预处理后硫含量达到0.003%以下,因此开发喷镁脱硫用二元合成渣,一方面有利于铁水预脱硫,另一方面可提高喷镁后渣子粘度,有利于扒渣。
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公开(公告)号:CN107385138A
公开(公告)日:2017-11-24
申请号:CN201710530296.1
申请日:2017-06-30
申请人: 秦皇岛首秦金属材料有限公司
CPC分类号: Y02P10/143 , C21C5/28 , C21B5/06 , C21C5/46
摘要: 一种提高转炉煤气管网系统保供能力的方法,属于钢铁企业机械技术领域。将高炉煤气与天然气流量按7:1-9:1范围比例进行混合,满足各转炉煤气用户工艺要求;在转炉煤气柜与加压系统之间增设一套煤气混合系统及控制系统,煤气混合站由两路管道组成,一路为天然气管道,另一路为高炉煤气管道,该混合站混气供出管道直接与加压机组入口总管连接;打开混合站高气电动二偏阀,打开回流调节阀,缓开混合站天然气电动调节阀,控制送出压力满足用户要求。优点在于:有效提高了转炉煤气系统的保供能力与稳定性,确保主流生产工序正常生产。
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公开(公告)号:CN201532322U
公开(公告)日:2010-07-21
申请号:CN200920246923.X
申请日:2009-11-13
申请人: 秦皇岛首秦金属材料有限公司 , 首钢总公司
摘要: 一种转炉用管线钢冶炼取样的装置,属于钢铁企业转炉用管线钢冶炼技术领域。该装置包括:包括钢帽(1)、铝帽(2)、石英管(3)、样盒(4)、纸管(5)、填料(6);钢帽(1)在取样器最顶端,与填料(6)由粘结剂粘结,铝帽(2)与钢帽(1)相接,扣住石英管(3),石英管(3)套在样盒(4)顶部。优点在于,满足了生产要求,从高氧化性钢水中取出合格氧化样,保证转炉终点成份合格,根据管线钢钢水氧化性在原取样器中提高脱氧剂加入量。
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公开(公告)号:CN101899549B
公开(公告)日:2012-05-30
申请号:CN201010146912.1
申请日:2010-04-12
申请人: 首钢总公司
IPC分类号: C21C7/00
摘要: 一种利用铁水除渣工艺降低炼钢过程生石灰消耗的方法,属于炼钢工艺中的铁水预处理技术领域。具体方法是对不进行铁水预处理的炉次,在出铁前或出铁中加入0.8-4.0kg/t铁生石灰和(或)轻烧白云石,提高渣的粘度和固化结块能力,生石灰和轻烧白云石按任意比例混合均可,粒度为5~30mm,同时粒度小于5mm的数量不超过重量10%,兑完铁后对铁水顶渣进行搅拌,搅拌均匀后用除渣设备去除反应渣,然后将铁水兑入后续炼钢容器。这种方法可以降低在后续冶炼工艺中的生石灰加入量2-4kg/t钢,降低了生石灰消耗,还有效利用了闲置的除渣设备和时间,发挥了设备的潜能,同时减少了带入铁渣中的硫、磷等杂质含量,提高冶炼钢水的洁净度。
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公开(公告)号:CN101760581B
公开(公告)日:2011-04-20
申请号:CN200910244375.1
申请日:2009-12-30
申请人: 首钢总公司
发明人: 刘金刚 , 朱志远 , 许晓东 , 李战军 , 郝宁 , 王彦锋 , 王全礼 , 姜中行 , 麻庆申 , 王立峰 , 蒋海涛 , 石树东 , 史志强 , 王东柱 , 石磊 , 刘成 , 闫新慧
摘要: 一种低成本冶炼高级别低碳钢的生产工艺。采用“转炉-RH精炼-钢包炉精炼-连铸”工艺生产低碳钢,转炉只承担部分脱碳功能,终点碳含量介于0.04%-0.08%(含量均为质量百分比),发挥RH精炼脱碳功能,根据成品目标碳含量要求将碳含量脱至0.01%~0.04%,钢包炉主要功能为调整碳含量、脱硫、升温及成份微调,所加入合金烘烤使含水量小于0.2%,这样转炉终点碳含量较高,钢水氧化较少,渣中的FeO%含量为10%~20%,钢水收得率最低可达90%。本发明还减轻对转炉炉衬侵蚀,降低合金成本,RH碳脱氧的脱氧产物减少了对钢水污染,还减少了脱氧剂用量,并稳定了碳含量,明显提高炼成率。
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公开(公告)号:CN102010937A
公开(公告)日:2011-04-13
申请号:CN201010599488.6
申请日:2010-12-13
申请人: 首钢总公司
发明人: 刘金刚 , 李永东 , 李本海 , 姜中行 , 朱志远 , 李战军 , 史志强 , 王文军 , 郝宁 , 王彦锋 , 王立峰 , 蒋海涛 , 白学军 , 孙硕猛 , 江东才 , 孙齐松 , 王东柱 , 王森 , 刘成 , 石磊 , 徐莉 , 柴玉国 , 陈霞 , 张建师 , 闫新慧 , 张利君 , 李涛
IPC分类号: C21C7/072
摘要: 一种钢包炉精炼弱底吹防止大量渣料结坨的搅拌方法,属于钢包精炼技术领域,通过在线喂丝机和底吹搅拌共同实现:在钢包炉精炼前将钢中的铝含量控制到0.02%~0.04%,开启钢包底吹搅拌,加入所需渣料量的1/2~2/3,并用在线喂丝机向钢包中喂铝线,喂线速率2-3m/s,开始喂线时刻与渣料加入同时或加渣料的前三分之一时间内,喂完后使钢中铝含量为0.04%~0.10%,渣料在铝线机械搅拌和底吹搅拌下使渣可以顺便散开并熔化,之后正常精炼可以满足低碳低硫钢要求。本发明利用现有喂丝机无需新添设备,解决了异常情况造成的钢包弱底吹强度无法实现正常精炼的问题,操作简便,方法简单,不额外增加成本。
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公开(公告)号:CN101525718A
公开(公告)日:2009-09-09
申请号:CN200910082520.0
申请日:2009-04-22
申请人: 首钢总公司
摘要: 一种稳定并精确控制钢中钼含量的合金化工艺,属于炼钢技术领域。工艺为:出钢量达到1/5~1/4时先加入脱氧剂后加入钼铁;钼铁粒度为20mm-50mm块状钼铁,其中<20mm的不大于5%;钼铁加入量按目标或低于目标含量控制,钼铁收得率按95%~100%计算,但以钢中钼含量不超过目标含量为准;出钢过程全程控制钢包底吹氩流量在6-8NL/(min·t);出钢温度为1680℃-1740℃;精炼要求采用5mm~30mm块状钼铁;取精炼初始钢样检验,按目标钼含量要求补加钼铁;底吹氩气量为6-8Nl/(min·t钢),搅拌时间为3min-60min,结束温度为1550℃-1640℃。优点在于:实现了精炼完毕钼含量的精准控制,防止了精炼加入大量钼铁造成温降过大,实现稳定、高效、批量生产。
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公开(公告)号:CN101413044A
公开(公告)日:2009-04-22
申请号:CN200810227814.3
申请日:2008-11-28
申请人: 首钢总公司
摘要: 一种用于提高钼铁收得率的合金加入方法,属于炼钢技术领域。工艺为:钼铁加入方式由转炉装料时改为出钢过程中由高位料仓加入;控制的钼铁粒度,要求采用15mm-30mm块状钼铁;保证钢包底部透气砖工作状态良好;出钢温度控制在1680-1710℃;出钢时控制钢包底吹氩流量在6-7NL/(min·t),保证钢液面翻开;在出钢量达到1/2时加入合金和钼铁,加入顺序为AlFe-MnFe-MoFe;控制转炉下渣量,渣厚30-60mm;出钢结束往钢包渣面上加入40kg铝粒。优点在于:有效的解决了冶炼含Mo钢时Mo收得率较低的问题,Mo的收得率从之前的85%提高到了95%以上;可以实现稳定、高效、批量生产,并且降低了冶炼成本。
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