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公开(公告)号:CN2754776Y
公开(公告)日:2006-02-01
申请号:CN200420116433.5
申请日:2004-12-07
申请人: 首钢总公司 , 江苏苏嘉集团新材料有限公司
IPC分类号: B22D41/20
摘要: 本实用新型公开了一种冶金企业铸造设备浇铸控流用滑动水口。在它的机构中设置了面压确认装置和滑板滑动行程指示装置,加强了滑板面压在线监测,节省了滑板每次滑动行程的使用量;该滑动水口使用八边锥形滑板,通过对角线固定滑板,能抑制滑板使用中在滑动方向出现纵向裂纹。可提高滑板及机构的使用安全性和滑板使用寿命。
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公开(公告)号:CN102728795A
公开(公告)日:2012-10-17
申请号:CN201210201520.X
申请日:2012-06-15
申请人: 首钢总公司
发明人: 李本海 , 许晓东 , 王文军 , 朱志远 , 刘洋 , 王玉龙 , 关春阳 , 韦耀环 , 姜中行 , 隋大鹏 , 白学军 , 李秀梅 , 王凤琴 , 吕延春 , 刘茁松 , 王海宝 , 王卫华 , 申延智
IPC分类号: B22D11/059
摘要: 一种组合式板坯连铸倒角结晶器窄面铜板,属于金属凝固和连续铸造技术领域。结晶器窄面倒角铜板1与钢水接触的工作面包括两个倒角面(3、4)以及两个倒角面之间的工作面(2),其特征在于:工作面(2)纵向剖面内表面从结晶器上口到下口为第一分段过渡(5)或第一曲线光滑过渡(6),倒角面(3、4)纵向剖面内表面从结晶器上口到下口相应的采用第二分段过渡(7)或第二曲线光滑过渡(8)。倒角面(3、4)与工作面(2)在结晶器上口的轮廓线(9、10、11)以及在下口的轮廓线12、13和14均为直线。优点在于,避免角部纵裂纹以及由此引发的漏钢事故的发生;可减小坯壳对倒角铜板的磨损,增加倒角铜板寿命。
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公开(公告)号:CN102642000A
公开(公告)日:2012-08-22
申请号:CN201210141415.1
申请日:2012-05-08
申请人: 首钢总公司
发明人: 李本海 , 许晓东 , 王文军 , 朱志远 , 刘洋 , 王玉龙 , 关春阳 , 韦耀环 , 姜中行 , 王凤琴 , 隋大鹏 , 白学军 , 李秀梅 , 吕延春 , 刘茁松 , 王海宝 , 王卫华 , 申延智
IPC分类号: B22D11/059
摘要: 一种有效控制角部纵裂纹的板坯连铸倒角结晶器窄面铜板,窄面倒角铜板(1)与钢水接触的工作面包括两个倒角面、倒角面之间平面部分2,两个倒角面(3、4)在倒角面在结晶器上口宽度(5、6),下口的宽度(7、8);其特征在于:倒角面在结晶器下口宽度(7、8)尺寸分别大于各自对应倒角面在结晶器上口宽度(5、6)的尺寸,这样从倒角面在结晶器上口到倒角面在结晶器下口在倒角面(3、4)上形成一个锥度,从而在结晶器内宽面、窄面坯壳收缩量不同的情况下通过倒角面上的锥度补偿,消除因宽面收缩量大而在倒角面上形成的气隙。优点在于,避免角部纵裂纹以及由此引发的漏钢事故的发生。
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公开(公告)号:CN102634630A
公开(公告)日:2012-08-15
申请号:CN201210144213.2
申请日:2012-05-10
申请人: 首钢总公司
发明人: 许晓东 , 吕延春 , 秦登平 , 王星 , 王文军 , 刘洋 , 朱志远 , 张翔 , 朱国森 , 崔阳 , 姜中行 , 李海波 , 李战军 , 王海宝 , 王浩然 , 孙硕猛 , 危尚好 , 郝宁 , 白学军 , 周金明 , 刘金刚
IPC分类号: C21C5/36
摘要: 一种转炉溅渣护炉用改质剂及使用方法,属于转炉炼钢技术领域。改质剂成分质量百分比为Al2O3:18%~33%,CaO:40%~60%,FeO:0.5%~2.0%,MgO:6%~13%,SiO2:6%~15%;其余为杂质,杂质包括磷、硫杂质、锰的氧化物;改质剂粒度为直径3mm~20mm颗。改质剂的使用方法:溅渣护炉开始时通过转炉高位料仓加入改质剂吨钢1.5kg/t~4.0kg/t,溅渣护炉结束后加入该种改质剂吨钢5kg/t~10kg/t固化炉渣。对炉渣进行测温,炉渣表面温度1200℃- 1350℃,加入废钢后兑铁。优点在于:在溅渣护过程中加入改质剂能降低炉渣温度,起到固化炉渣的效果。
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公开(公告)号:CN102041347A
公开(公告)日:2011-05-04
申请号:CN201010620815.1
申请日:2010-12-23
申请人: 秦皇岛首秦金属材料有限公司 , 首钢总公司
IPC分类号: C21C5/35
摘要: 一种实现转炉复吹与炉龄同步的方法,属于转炉炼钢技术领域。底吹采用小流量供气模式,及转炉吹炼前10分钟底吹供气流量在160-180Nm3/h、11-13分钟底吹供气流量在220-240Nm3/h、14-15分钟底吹供气流量在340-360Nm3/h,避免底吹枪芯侵蚀过快,出钢后终渣改质。采用留渣护炉底,加大底吹气体流量,促进“透气性炉底”快速生成;透气性炉底生成技术即通过调整转炉溅渣、冶炼操作以及转炉底吹透气砖的维护,在转炉底吹透气砖端部形成弥散的、可透气性渣料结合层,用于保护底吹透气砖砖芯的蚀损。优点在于,保证转炉冶炼全程的复吹效果,尤其是保证冶炼后期转炉具有良好的复吹冶炼效果,使转炉复吹与炉龄达到同步。
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公开(公告)号:CN101301679B
公开(公告)日:2011-03-02
申请号:CN200810114798.7
申请日:2008-06-12
申请人: 秦皇岛首秦金属材料有限公司 , 首钢总公司
IPC分类号: B22D11/111 , B22D1/00 , C21C7/076
CPC分类号: Y02P10/242
摘要: 一种管线钢冶炼专用中包覆盖剂,属于炼钢连铸技术领域。覆盖剂组成质量百分数为C:4~6%,CaO:20~40%,MgO:7~9%,SiO:213~17%,NaO:5~7%,Al2O3:18~20%,余量为FeT微量,KO微量。本发明的优点在于,低碳高碱度中间包覆盖剂保证了连铸增碳在0.005%以下,甚至不增碳,且有效降低了钢水中夹杂物含量。
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公开(公告)号:CN101921955A
公开(公告)日:2010-12-22
申请号:CN201010235925.6
申请日:2010-07-22
申请人: 首钢总公司
摘要: 本发明涉及一种管线钢及其制造方法,特别是涉及一种正火轧制生产韧性优良管线钢中厚板的方法。其生产工艺为:将钢坯进行低温加热,加热温度为1120-1220℃,加热时间3-6小时。钢坯出炉后进行热轧,分两阶段进行轧制,中间进行待温,第一阶段纵轧过程保证单道次压下率大于15%,中间坯待温厚度≤成品厚度的2倍,第二阶段终止轧制温度为Ac3+(30~80)℃。轧后采用空气中自然冷却的方式到室温。优点在于,生产工艺简约,且钢板具有优良的低温韧性,-60℃V型缺口夏比冲击功稳定达到300J以上,-60℃落锤性能稳定达到85%以上。
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公开(公告)号:CN101413049B
公开(公告)日:2010-07-21
申请号:CN200810227813.9
申请日:2008-11-28
申请人: 首钢总公司
摘要: 一种屈服强度为420MPa正火可焊接细晶粒钢板的制备方法,属于中厚板钢板制造技术领域。生产工艺为:将连铸坯加热到1200~1250℃,保温4~5小时;保温后进行热轧,轧制分为:再结晶区轧制和未再结晶区轧制两阶段,中间待温厚度控制在成品厚度的2.5~4.0倍,控制未再结晶区开轧温度为850~880℃,终轧温度在810~830℃;热轧后进行水冷,终冷温度控制在650~740℃,冷却速度控制在5~8℃/s;钢板采用在880~910℃进行正火处理,保温5~20分钟。优点在于,钢板力学性能优异,屈服强度可稳定达到420Mpa以上,抗拉强度可稳定达到550Mpa以上,-50℃V型缺口冲击功稳定达到140J以上。
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公开(公告)号:CN101760584A
公开(公告)日:2010-06-30
申请号:CN200910243178.8
申请日:2009-12-31
申请人: 秦皇岛首秦金属材料有限公司 , 首钢总公司
摘要: 一种便于深脱硫真空处理的RH-DS炉,属于钢水二次精炼技术领域。包括:氧枪、真空泵系统、真空室本体、加料溜槽、浸渍管、钢水包、钢水包底吹氩透气砖;真空室本体顶部装有顶吹氧枪、真空室上部与真空泵系统相连接、真空室本体一侧装有加料溜槽、真空室下部通过法兰连接浸渍管,真空处理过程中浸渍管插入到下部钢水包的钢水内,钢水包底部偏心部位装有吹氩透气砖。优点在于,可以保证真空室内的温度,使炉膛和浸渍管的温度达到1100℃以上,从而减少钢渣结瘤,即便钢渣结瘤后也可通过顶枪设备将其烤化,不产生富集。
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公开(公告)号:CN101760581A
公开(公告)日:2010-06-30
申请号:CN200910244375.1
申请日:2009-12-30
申请人: 首钢总公司
发明人: 刘金刚 , 朱志远 , 许晓东 , 李战军 , 郝宁 , 王彦锋 , 王全礼 , 姜中行 , 麻庆申 , 王立峰 , 蒋海涛 , 石树东 , 史志强 , 王东柱 , 石磊 , 刘成 , 闫新慧
摘要: 一种低成本冶炼高级别低碳钢的生产工艺。采用“转炉-RH精炼-钢包炉精炼-连铸”工艺生产低碳钢,转炉只承担部分脱碳功能,终点碳含量介于0.04%-0.08%(含量均为质量百分比),发挥RH精炼脱碳功能,根据成品目标碳含量要求将碳含量脱至0.01%~0.04%,钢包炉主要功能为调整碳含量、脱硫、升温及成份微调,所加入合金烘烤使含水量小于0.2%,这样转炉终点碳含量较高,钢水氧化较少,渣中的FeO%含量为10%~20%,钢水收得率最低可达90%。本发明还减轻对转炉炉衬侵蚀,降低合金成本,RH碳脱氧的脱氧产物减少了对钢水污染,还减少了脱氧剂用量,并稳定了碳含量,明显提高炼成率。
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